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水泥廠電除塵器四例故障分析及對策

發(fā)布時間:2016/5/31 來源:中國水泥備件網(wǎng)

電除塵器因設(shè)計、制造、安裝和使用不當(dāng),會出現(xiàn)一些故障。本文針對電除塵器應(yīng)用在水泥廠生產(chǎn)過程中遇到的問題進(jìn)行分析,通過采取一系列有效措施,取得了較好的效果。1電除....
電除塵器因設(shè)計、制造、安裝和使用不當(dāng),會出現(xiàn)一些故障。本文針對電除塵器應(yīng)用在水泥廠生產(chǎn)過程中遇到的問題進(jìn)行分析,通過采取一系列有效措施,取得了較好的效果。

1電除塵器及風(fēng)機(jī)振動

1.1存在問題

某廠Φ2.4m×18m礦渣烘干機(jī)配有SHWB17m2電除塵器(單通道2電場結(jié)構(gòu)),在電除塵器前配置高效耐磨旋風(fēng)除塵器。在對電除塵器和風(fēng)機(jī)改造后,試機(jī)時出現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動較大,引起除塵器殼體振動現(xiàn)象。

1.2問題分析

1)以前,該電除塵器曾經(jīng)出現(xiàn)過因電動機(jī)軸心線與聯(lián)軸器同心度偏斜而發(fā)生風(fēng)機(jī)和電動機(jī)振動問題。對于此次風(fēng)機(jī)振動現(xiàn)象的處理,開始也是重新校驗(yàn)電動機(jī)軸心線與聯(lián)軸器同心度,但效果不是很理想。

2)經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)電除塵器進(jìn)出口風(fēng)管的連接法蘭處有明顯的漏風(fēng)現(xiàn)象,除塵器檢查門處也存在明顯漏風(fēng)現(xiàn)象。對此,要求設(shè)備安裝人員采用石棉繩密封,設(shè)備安裝人員將石棉繩擰成麻花形狀后塞入漏風(fēng)處,漏風(fēng)問題有所好轉(zhuǎn),但是除塵器殼體振動進(jìn)一步加劇,甚至出現(xiàn)電除塵器檢查梯固定焊點(diǎn)脫焊現(xiàn)象。

3)由于電除塵器和風(fēng)管漏風(fēng)嚴(yán)重,電除塵器灰斗部時常出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,灰斗回轉(zhuǎn)下料器經(jīng)常卡死,給崗位人員增加工作負(fù)擔(dān)。

根據(jù)觀察和之前采取措施的效果分析可知,此次烘干機(jī)用電除塵器和風(fēng)機(jī)的振動是因系統(tǒng)漏風(fēng)產(chǎn)生共振造成;因風(fēng)機(jī)與除塵器的連接風(fēng)管沒有采用膨脹節(jié),風(fēng)機(jī)振動是由于電除塵器振動的傳導(dǎo)所致。

1.3采取措施

1)因電除塵器檢查門的大小不同,檢查門的壓槽寬度和深度的尺寸就會不一致。對此,采用袋除塵器更換下來的舊滌綸材質(zhì)濾袋,將其剪成適合檢查門壓槽的寬度,根據(jù)檢查門壓槽深度選擇濾袋的層數(shù)。塞入濾袋關(guān)閉檢查門,直到無漏風(fēng)聲。

2)對于風(fēng)管法蘭處漏風(fēng),采用石棉繩浸泡白厚漆后敷設(shè)在法蘭螺栓的外側(cè)法蘭上。如試車仍然發(fā)現(xiàn)法蘭處漏風(fēng)(因法蘭嚴(yán)重變形),可采用白厚漆與細(xì)礦渣混合均勻后,敷設(shè)在法蘭漏風(fēng)處,24h后可開機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行。

3)因電除塵器各電場灰斗積灰數(shù)量不同(前電場收集的灰多于后電場),如果都采用相同規(guī)格分格輪下料器則難以起到鎖風(fēng)的效果。因此,采用雙層重錘式翻板時,應(yīng)根據(jù)灰斗處理灰量不同調(diào)整重錘的位置,以灰斗不漏風(fēng)和不卡料為宜。

1.4效果與體會

1)該電除塵器和風(fēng)機(jī)振動現(xiàn)象消失且運(yùn)行穩(wěn)定。

2)因降低了灰斗下料口的漏風(fēng),不僅防止了結(jié)露,而且也消除了除塵器內(nèi)粉塵二次飛揚(yáng),降低了電除塵器出口的粉塵排放濃度,提高了除塵效果。

3)除塵系統(tǒng)漏風(fēng)大大減輕,不僅電除塵器電場內(nèi)和灰斗結(jié)露現(xiàn)象明顯得到改善,烘干機(jī)通風(fēng)也得到改善,促進(jìn)了烘干機(jī)產(chǎn)量的提高。

4)隨著電除塵器灰斗漏風(fēng)減少,巡檢人員的工作量減輕,現(xiàn)場環(huán)境也得到改善。

2除塵器高壓室雨雪后爬電現(xiàn)象

2.1存在問題

某廠1500t/d生產(chǎn)線窯尾采用EE型145m2電除塵器(3電場雙通道結(jié)構(gòu))。該電除塵器的高壓變壓器采用戶外式布置,盡管除塵器頂部設(shè)計時有3%斜度防水坡,但電除塵器在使用1年后,每當(dāng)雨雪后,高壓絕緣子瓷瓶就出現(xiàn)爬電現(xiàn)象,除塵器出口粉塵大量對外排放,污染環(huán)境。天晴后,需要1~2d,高壓變壓器方可正常供電工作。

2.2問題分析

1)根據(jù)觀察和分析,該EE型電除塵器存在設(shè)計、制造和安裝質(zhì)量問題,頂部框架選材尺寸過小,強(qiáng)度不夠,經(jīng)過巡檢人員踩踏,造成電除塵器頂部變形,尤其是雨后,電除塵器頂部戶外變壓器底部鋼板上有積水,高壓絕緣瓷瓶室的頂部鋼板上也有積水。

2)開始認(rèn)為與變壓器露天布置有關(guān),于是在3臺變壓器的上方各建一個鐵皮棚,變壓器底部鋼板上積水減少,但問題沒有得到解決。

3)為了減少窯灰電除塵器出口粉塵大量排放,每次下雨后,立即組織人員處理電除塵器頂部積水,同時停各電場電源,安排人員進(jìn)入電場清掃除塵器、擦拭絕緣子,同時采取大功率燈泡在高壓室烘烤。即使如此,一般在雨后約30h,電除塵器才能恢復(fù)正常工作。但更換電除塵器頂部,不僅費(fèi)用高,而且工期長,對回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)造成影響大。

2.3采取措施

1)依據(jù)觀察,因?yàn)槭艿奖貙雍椭c(diǎn)的限制,無法對電除塵器頂部凹處進(jìn)行矯正,只能采取減少電除塵器頂部積水的方案。經(jīng)過調(diào)查分析后,采取用鋼絲刷對變壓器底部鋼板和高壓室上部鋼板進(jìn)行除銹清理,然后用水泥凈漿涂刷;水泥漿干燥后,再用細(xì)砂混凝土澆筑,要求混凝土平面高于周圍鋼板20mm,同時要保持混凝土表面光滑。

2)對于陰極振打接地線穿墻管與頂部鋼板連接處進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)焊縫密封性差的,必須重新焊接,并用防水材料涂抹。

3)保持高壓絕緣子和變壓器的絕緣子清潔,定期擦拭窯尾電除塵器絕緣子,每次停窯后必須對絕緣子進(jìn)行清掃和擦拭。

2.4效果與體會

采用混凝土澆筑變壓器底部后,其投資費(fèi)用只有更換除塵器頂部費(fèi)用的1/20,同時電除塵器雨后送電難的問題得到解決。通過一年多時間的使用,效果良好(見表1)。


3灰斗下FU輸送機(jī)故障造成電場短路

3.1存在問題

某廠1500t/d生產(chǎn)線窯尾采用EE型145m2電除塵器(3電場雙通道結(jié)構(gòu))。在一次暴雨后,先出現(xiàn)第一電場短路,隨后是第二和第三電場短路,粉塵大量排放。當(dāng)?shù)丨h(huán)保局責(zé)令限時整改,否則將面臨停窯治理和罰款處罰。

3.2排查和處理

1)首先考慮是高壓絕緣子潮濕爬電問題。進(jìn)入室內(nèi)檢查也發(fā)現(xiàn)絕緣子上有少量的水珠。對絕緣子擦拭后,送電還是沒有效果。隨后對高壓絕緣子室進(jìn)行烘烤,2h后還是沒有效果。隨即對電除塵器控制柜進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)沒有異常。檢查電除塵器灰斗下料器和輸送設(shè)備,輸送電動機(jī)運(yùn)行也是正常。

2)在檢查完電氣因素后,安排人員用手背測檢查門溫度,發(fā)現(xiàn)有一排3個灰斗的檢查門溫度比較低,判斷該組灰斗已堵塞,3個電場出現(xiàn)短路。

3)依據(jù)灰斗堵塞和電場短路的判斷,檢查該組灰斗下的窯灰FU輸送機(jī),發(fā)現(xiàn)其電動機(jī)正常運(yùn)行。打開輸送機(jī)的檢查蓋,發(fā)現(xiàn)拉鏈已斷裂。雖然FU輸送機(jī)的電動機(jī)還在運(yùn)行,但已經(jīng)不能輸送窯灰,灰斗積滿料,致使電除塵器電場短路。

4)清理完FU輸送設(shè)備內(nèi)積灰后,修復(fù)其拉鏈,F(xiàn)U輸送設(shè)備正常工作,卸空3個灰斗積灰,電除塵器隨后送電正常工作。

3.3效果與體會

盡管該起電除塵器故障最終圓滿得到解決,但從故障的查找過程看,該水泥廠在故障查找時不夠仔細(xì)和系統(tǒng)化,存在慣性思維方式,延誤了故障找出時間,造成較大的粉塵污染排放。隨著除塵器設(shè)計、制造和安裝技術(shù)的日益完備,除塵設(shè)備本身的故障越來越少。因此,建議關(guān)注水泥生產(chǎn)工藝變化和輔助設(shè)備對除塵設(shè)備的影響。

4陰極線斷裂與松弛問題

4.1存在問題

某廠窯尾SHWB40m2電除塵器陰極線采用W角鋼芒刺線,在使用過程中時常出現(xiàn)部分陰極線斷裂和裂紋(尤其是非剛性陰極線),造成電場短路問題;部分陰極線松弛,每次振打時松弛的陰極線只是做搖擺運(yùn)動,陰極線上積灰無法振落,積灰嚴(yán)重時,電除塵器二次電流下降,降低了除塵器除塵效果。

4.2問題分析

1)根據(jù)傳統(tǒng)的電除塵器陰極線安裝要求,安裝人員在安裝陰極線時一定要把陰極線張緊,然后至少焊3點(diǎn),以防止陰極線的松弛和脫落。由于框架的變形,在陰極線安裝后,陰極框架往往存在應(yīng)力。在通入熱煙氣后,陰極框架出現(xiàn)熱脹冷縮現(xiàn)象,容易造成陰極線出現(xiàn)裂紋,在風(fēng)力和振打力的作用下,導(dǎo)致陰極線斷裂,造成電場短路。

2)隨著部分陰極線的斷裂,陰極框架恢復(fù)原來的變形狀態(tài),這時,部分陰極線出現(xiàn)松弛狀態(tài);因陰極線兩端螺紋已破壞,松弛的陰極線也無法進(jìn)行張緊。在電除塵器正常運(yùn)行時,這些松弛的陰極線時常積灰嚴(yán)重,通過振打,積灰也不容易脫落。

3)考慮可能是陰極線材質(zhì)不符合要求,因此更換了陰極線,但效果還是不理想。

4.3采取措施

傳統(tǒng)的電除塵器陰極線和陽極板安裝方法是在框架理想狀態(tài)下的,實(shí)際安裝過程中,框架或多或少地存在局部變形(含制造和運(yùn)輸過程的變形),如果繼續(xù)按照傳統(tǒng)的安裝方式,必然造成框架產(chǎn)生應(yīng)力。因此,需要調(diào)整電除塵器陰極線的安裝流程。

1)陰極線的安裝應(yīng)先上部后下部,每個小框架只安排一組人員從一側(cè)開始安裝陰極線。

2)每次電除塵器陰極線安裝張緊后,先不要進(jìn)行點(diǎn)焊,而是需要檢查之前安裝的3根陰極線的張緊程度;如果這4根陰極線(包括剛剛安裝的)張緊程度不一致,需要對剛剛安裝的陰極線的張緊情況進(jìn)行調(diào)整,必要時對前一根陰極線的張緊情況進(jìn)行調(diào)整;在確認(rèn)4根陰極線張緊均勻后,才對前一根陰極線進(jìn)行電焊,每次點(diǎn)焊2點(diǎn)(見電焊火花為準(zhǔn))。然后再安裝下一根陰極線。

3)為避免陰極線安裝后不能全面檢查和調(diào)整問題(陰極線安裝后,人無法進(jìn)入陽極板之間),根據(jù)電除塵器結(jié)構(gòu)的不同,每個小框架的陰極線安裝結(jié)束后,應(yīng)做一次陰極線張緊均勻性全面檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時予以糾正。

4.4效果與體會

通過采取上述措施后,電除塵器的二次電流有所上升,提高了除塵效果;陰極線斷線大大減少,減輕了檢修人員的工作量(見表2)。表中4號電除塵器是按照電除塵傳統(tǒng)方法(改進(jìn)前)安裝的,3號電除塵器是按照改進(jìn)后方法安裝的,因此陰極斷線故障少。這兩臺除塵器是同型號,使用在同規(guī)格窯上,工況相同,類比性強(qiáng)。

隨著生產(chǎn)設(shè)備和電除塵器的大型化,電除塵器陰極框架越來越大,制造、運(yùn)輸、儲存和安裝都可能造成框架不同程度的變形。因此,除在安裝前對陰極框架進(jìn)行矯正和檢查外,改進(jìn)陰極線的安裝流程和方法,確保陰極線張緊均勻性顯得十分必要。

5結(jié)束語

盡管電除塵器有較多的優(yōu)點(diǎn),但其結(jié)構(gòu)也存在一定的缺陷性,如果要使得電除塵器達(dá)到粉塵排放標(biāo)準(zhǔn),就需對電除塵器的維護(hù)保養(yǎng)提出了更加嚴(yán)格的要求。因此,加強(qiáng)對電除塵器的日常維護(hù)和管理,及時排除電除塵器故障,確保電除塵器高效穩(wěn)定運(yùn)行顯得十分必要。

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